龙穴造船迈上高效造船新台阶

2011-07-25 08:43 | 中国船舶报 船厂动态


今年上半年,广州中船龙穴造船有限公司月均分段结构完整性报验完成量超过200个,其中,4月份更是达到265个,而在生产物量大幅攀升的同时,其每修正总吨消耗工时同比下降了12.8%,生产效率明显提升。该公司围绕上量提效完善管理制度,迈上高效造船的新台阶,目前,在2个大型船坞都实现了2艘整船同期出坞与一坞内2艘半船起浮。
狠抓设计质量
提高效率,从设计抓起,龙穴造船高度重视船型优化工作,针对承接的8.2万吨散货船涉及船东多的现状,安排技术部门不断优化设计,持续提高产品性能,在充分满足船东需求的前提下,说服船东接受经过优化的设计方案,减少因设计方案临时修改造成的工时消耗。
龙穴造船还通过作业划分和托盘优化,使托盘设计和生产作业计划贴近生产实际,充分利用一字形流水线进行作业,真正实现壳、舾、涂一体化,减少了无效生产。在现场技术服务方面,该公司科学使用设备,对管、线进行综合放样,加大与船东、船检的协调力度,使设计修改量逐步减少。随着管理制度的逐步完善和年轻设计人员现场处理问题经验的增加,现场技术问题的处理周期大为缩短。
推行地面预搭载
今年年初以来,龙穴造船大力开展快速搭载工作,通过对分段/总段的地面精度测量和数据分析,提高预搭载分段的效率,减少了船坞的修割量和吊装时间,缩短了船坞周期。目前,该公司货舱区域80%以上的分段吊装通过预搭载修整可以一次性定位松钩,吊装时间从过去的22小时缩短至6小时。
该公司通过不断探索与总结,使总组方案及搭载工艺得到优化,有效推进了地面快速组装。在23万吨大型矿砂船(VLOC)的搭载过程中,该公司将4个分段组成1个总段,使吊装数量从原先的6吊减为2吊。同时,地面快速组装和涂装的实施,使区域完整性显著提高,组装周期缩短了15天以上,并降低了劳动强度,减少了高空作业次数,降低了成本。
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