上海船厂巧用电磨机降耗增效

2012-06-11 16:23 | 中国船舶报 船厂动态


生产工具巧心思,降耗增效有成效。记者日前从上海船厂船舶有限公司获悉,该公司造船事业部生产服务部根据企业“节能减排、降本增效”的要求,就如何用电磨机取代风磨机的课题进行了研究,并取得了显著的成果。

在船舶修造过程中,有大量打磨作业,长期以来,风磨机的使用都需要通过站房将压缩空气用管道输送到现场,以驱动设备。然而,压缩空气在输送和使用过程中都会造成一定的泄漏,加上电能和风能转换时会出现一定的能量损耗,因此风磨机存在着能耗高、噪声大、寿命短、易损耗、易漏油等诸多问题,特别是实施《船舶专用海水压载舱和散货船双舷侧处保护涂层性能标准》(PSPC)后,打磨漏油更成为禁忌。由此,上船公司生产服务部便萌生了用电磨机取代风磨机的想法,并开展了相关课题的研究和试验。

结果显示,首先,电磨机在降耗提效方面与风磨机相比具有明显优势,1台风磨机的输出功率约为0.5千瓦,经实验和测算,其消耗的电能相当于1.7千瓦,而1台电磨机的输出功率为1千瓦,消耗电能为1.2千瓦,换言之,风磨机的能源利用率只有约30%,电磨机则达到了80%,这就使得电磨机在总耗能低的前提下,反而具有更大的实际功率。其次,电磨机在打磨过程中,不仅转速比风磨机更快,噪声也小得多,实际工作时,其噪声也比风磨机不打磨、空转时小。更为关键的是,电磨机由电能直接驱动,无须润滑,因此完全不存在漏油的问题。最后,对操作工而言,风磨机的风管又粗又重,而电磨机使用起来更加方便,寿命也更长。截至目前,上船公司已在生产中试采用电磨机一个多月,尚未出现明显的设备故障,维修成本和停工周期较风磨机有了大幅的缩减。

然而,上船公司在试验中发现,电磨机也有不足之处:一方面,其体积和重量都比风磨机略大;另一方面,使用者也对用电安全方面的问题有些担心。经过反复探讨,该公司生产服务部在制造部加工车间11栋进行了产品试用。由于这一区域的打磨工件是条形板,不像成型分段那样有众多边角,不需要举着电磨机打磨,而且电磨机的重量有利于增加打磨时的压力,缺点反而变成了优势。同时,为了确保用电安全,该公司采取了相应措施:首先,在作业中均选用110伏的低压电机,这大大降低了触电的危险性;其次,采用航空插头作为电源的接插件,因为其具有绝缘、防水、防尘、防摔等诸多优点;最后,上船公司还为每台电磨机的电源加装了漏电保护开关,一旦出现用电危险,开关会立刻自动断电,保证了使用者的人身安全。

据介绍,目前上船公司制造部加工车间首批试用的30台电磨机运行良好,该公司还将在更多车间进行推广应用,以达到节能、降本、增效的目标。

END

关键词: 上海船厂电磨机降耗增效


国际船舶网微信公众号