江州联合造船去年节能降耗超1800万元
2013-05-15 16:34 | 中国船舶报 船厂动态
面对严峻的市场形势,江西江州联合造船有限责任公司从成本控制方面寻找突破口,大力度节能降耗。2012年,该公司节约成本1870.28万元,实现了预期目标。其去年完成产值同比增加了32.4%,而耗电同比下降11.9%,成品油用量同比下降2.3%,原煤用量同比下降31.9%,节约标煤2116.61吨,万元产值综合耗能同比下降35.7%。
江州造船地毯式搜索需作整改的地方,广泛征集降本增效建议,并在汇总分类后发送给相关部门和责任人,由成本科监督落实。该公司按照制定的各种能源使用管理规定和现场成本控制考核办法,不定期突击检查各部门使用空调、照明等情况,对违规者立即处罚并责令限期整改;从细节入手,针对生产、管理中的突出问题和薄弱环节,着重关注工作责任制及降本增效措施的落实情况,不留“死角”。
与此同时,该公司严格控制库存规模,多举措盘活积压物资,开展“清库、核库、利用”工作,尽可能利用库存或积压物资,采取因材改制、加工、修旧利废等办法,使部分积压物资重新用于生产;在船用设备、零部件的管理方面,严格执行报损制度,一旦发现有违规人为损坏、丢失现象,则要求责任人按规定赔偿。
此外,江州造船从规范生产计划管理、深化生产设计、优化生产流程上下工夫,着力降本增效。该公司大力实施日、周、月生产计划的规范化管理,狠抓工艺设计、物资供应、生产计划的完成等工作,推进项目负责制管理体系的建设。同时,其推进分段划分和装焊工艺优化工作,优化套料设计并加强现场余量管理,推进现场余料的再利用,使钢材综合利用率达到89%以上;推进舾装设计优化,提高“壳、舾、涂”一体化施工水平;优化舾装件安装工艺和设备安装工艺,加大对管系、铁舾装和电气的统筹优化,降低设计废返率。该公司还完善人员定置管理,努力使人员精简高效;对各岗位、工位、流程进行梳理和优化,推进精简高效生产;大力推进机舱盆舾装、单元安装技术的应用,进一步压缩了船台作业量。