紫金山船厂江北厂完成1艘7500DWT沥青船改造

2016-01-05 17:15 | 国际船舶网 维修改装


12月31日,由紫金山船厂江北厂为韩国国民沥青株式会社改造的一艘7500DWT沥青船完成全部改造任务,按期顺利出厂。该船总长101.39m,型宽19.05m,型深10.50m,设计吃水6.7m,入级KR。

此前,紫金山船厂江北厂于2014年为该船东成功改造了一艘同类型姊妹船“欧米茄”轮,在改造周期、质量和安全等方面均得到了船东的高度认可。因沥青船运市场需求旺盛,船东果断决策,将自有的另一艘7500DWT化学品船交由江北厂实施改造,以期尽快投入市场产生效益。

“阿尔法”轮于今年9月份进厂实施改造,约定改造合同周期三个月。该轮也是由7500DWT化学品船改造为同载重吨级的沥青船,主要改造工程是将原化学品液货舱加装内壳板,使之形成独立罐体的沥青舱体,同时配套新装2台热油锅炉和热油管系,以及新装2台液货泵及货油管系。

在“阿尔法”轮进厂改造前,江北厂提前部署了生产和安全策划的相关准备工作,成立专项改造项目组,落实好施工人员和生产设备,事先就船舶改造设计图纸进行消化吸收,在船舶进厂前做好了部分预制工程。船舶进厂后的改造过程中,坚持以严格计划推进改造节点的落实,坚持每周二、四召开施工队伍协调会,了解各队伍对人员、材料、设备等方面的需求,协调施工队伍之间、厂内部门之间的相关工作,坚持每天和船东召开碰头会,并形成书面会议纪要,梳理工程的进度和计划的推进情况,了解工程中的难点和卡点。

在改造过程中,对于重点和难点工程,项目组单独制订策划和部署,跟踪施工进度,优化施工工艺。比如货舱热导油管系改造,采取后场整片预制,在货舱满搭脚手架之前,将预制的成套管系吊运进舱进行安装,这种方案既优化了人员,节省了施工时间,也减少了二次搭建脚手架的成本。对于一些可不预测的因素,项目组也及时根据实际情况制订应对方案,比如船东购买的货泵到货较迟,影响了泵舱改造工程和设备的安装调试,项目组提前做好相关改造工程的准备,待设备到厂后,增派施工人员,加班加点赶工,衔接好每个环节,确保了大节点完成和项目顺利交验。通过采取多种举措,在积累了“欧米茄”轮改造经验基础上,江北厂对“阿尔法”轮的改造将整个改造周期由4个半月缩短至3个月,改造周期的大幅度压缩,使船舶及早投入营运,既为船东提前创造效益,也大大节约了船厂改造成本。

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